2月6日,記者從電力系統獲悉,此前電價主管部門確實已經就下調上網電價一事到電企進行過調研,初步預定今年二季度正式下調上網電價,調價將主要按照煤電聯動的規則進行。目前各地物價部門一直在進行調研與核算,以確定本次電價調整的具體幅度。記者同時了解到,此次國家發改委將電價調整的權限下放到各地區,因考慮到各地區煤價變化的具體情況不同,未來火電標桿電價降幅也不盡相同,決定權將在各地物價局。
不過一電企人士表示,雖然煤價下降給電企帶來一定利好,但是電企發電利用小時率下降給火電企業效益帶來的損失更大,而且歷史欠賬累積的虧損還沒有還完,所以當前火電企業日子并不好過。
按煤電聯動執行
此次上網電價調整,國家發改委將進一步下放審批權。
2月6日,記者從電力系統獲悉,目前上網電價下調一事基本確定,正式調整時間初步定在二季度,此次調價將整體按照煤電聯動的規則進行。此前價格主管部門 定下調價方案后,各地物價部門已經就此事到電企做過調研,并在根據各地區煤價變化的幅度來核算本次電價調整的具體幅度。
“這次國家發改委將調價決定權下放到各省份,以進一步下放審批權。”一位接近發改委的內部人士表示。
此前咨詢機構安迅思曾透露,從國內幾家大型電力企業處了解到,上網電價將于近期再度下調,各地區下調幅度有所差別,最高幅度或在0.03元/千瓦時,具體下調時間尚未最終確定。記者則獲悉,因各地區具體情況不同,火電標桿電價降幅也不同。
山西某電力企業負責人表示,從集團內部得到的消息是,上網電價近期將下調。盡管時間未定,但應為期不遠。下調幅度尚不清楚,但傳說最高可能達0.03元/千瓦時。
廣東某電力企業負責人表示,上網電價下調消息已基本確定,但時間與幅度待定。具體下調幅度應視火電企業的盈利情況及當地的煤價而定。“近幾年來 上網電價的調整均非聯動所致,此次上網電價下調,或與電力行業利潤豐厚有關。國家層面一直擔心煤電聯動導致電企壓煤價,更令煤炭企業深陷泥潭,故一直沒有 實施。但從近兩年國內煤企的經營情況看,供過于求才是煤價下跌的根本原因。無論電價下調與否,煤企均是夾縫求生,煤價亦無法擺脫下跌的命運。故國家層面為 了平衡各方利益,才有了下調電價,利潤上繳國庫的決定?!痹撊耸糠Q。
事實上,多數發電企業2014年都實現了盈利。根據Wind數據統計,在36家發布業績預告的電力上市公司中,有6家公司業績虧損,83%的公司實現盈利,且凈利潤同比下滑的僅有7家公司。
對于如此好的業績,電企也都提到是由于煤價走低,公司成本下降所致。
安迅思也從部分電力上市公司發布的業績預告了解到,多數企業業績增長,且部分利潤可觀。其中,華電國際國投電力業績預告顯示,2014年歸屬于上市公司股東的凈利潤同比增長60%以上。
煤價下跌利好有限
盡管2014年業績不俗,但多數發電企業并不樂觀。
一電企人士表示,雖然煤價下降給電企帶來一定利好,但是電企發電利用小時率下降給火電企業效益帶來的損失更大,所以當前火電企業日子并不好過。
據安迅思測算,假設此次上網電價下調幅度為0.015元/千瓦時并在二季度實施,若以統計局發布的2014年全國火力發電數據(42049億千瓦時)進行計算, 則整個電力行業利潤縮減約473億元。
2月2日,中電聯發布的《2014年電力工業運行簡況》顯示,2014年我國水電裝機容量和發電量分別歷史性突破3億千瓦時和1萬億千瓦時,火電發電量則首次出現下降。
此外,中電聯還公布了全國6000千瓦及以上電廠發電設備利用小時情況,數據顯示2014年全國6000千瓦及以上電廠發電設備平均利用小時為 4286小時,同比減少235小時,其中,火電設備平均利用小時數為4706小時,同比減少314小時,均為1978年以來的最低水平。
與此同時,2014年12月份,我國火力發電量3980億千瓦時,同比下降1.3%,為連續第6個月出現負增長。
種種跡象表明,國內電力產能過剩的格局已經出現,尤其是火電裝機過剩更為明顯。2014年火電新增裝機增長13.3%,遠大于電力消費增長,2014年底全國火電裝機容量9.2億千瓦,設備平均利用小時4706小時,同比減少314小時,是1978年以來的最低水平。
分區域看,吉林、上海、湖南、四川、云南和西藏等6個省區低于4000小時。與上年相比,共有24個省區火電利用小時同比下降,貴州、西藏下降超過1000小時。
除去煤價因素,國內火電產能過剩也令上網電價跌勢已定。
五大集團一高管表示,下調電價對電力企業十分不利,雖然近期受益于煤價成本下跌,電廠盈利空間上升,但因為電力企業受到發電利用小時率下降、環保政策等 各項成本上升以及多年虧損的歷史欠賬積重難返等因素的影響,整個電力行業的效益狀況并不理想,下調電價必然消耗掉目前對電力企業來說唯一的利好。
(審核編輯: 智匯工業)
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