三菱交流伺服主軸驅(qū)動系統(tǒng)在數(shù)控加工中心上的應(yīng)用
點擊:2343
A+ A-
所屬頻道:新聞中心
主軸驅(qū)動系統(tǒng)是數(shù)控機床的大功率執(zhí)行機構(gòu),其功能是接受數(shù)控系統(tǒng)(CNC)的s碼速度指令及M碼輔助功能指令,驅(qū)動主軸進行切削加工。數(shù)控加工中心對主軸有較高的控制要求,首先要求在大力矩、強過載能力的基礎(chǔ)上實現(xiàn)寬范圍無級變速,其次要求在自動換刀動作中實現(xiàn)定角度停止(即準(zhǔn)停),這使加工中心主軸驅(qū)動系統(tǒng)比一般的變頻調(diào)速系統(tǒng)或小功率交流伺服系統(tǒng)在電路設(shè)計和運行參數(shù)整定上具有更大的難度。主軸的驅(qū)動可以使用交流變頻或交流伺服2種控制方式,交流變頻主軸能夠無級變速但不能準(zhǔn)停,需要另外裝設(shè)主軸位置傳感器,配合CNC系統(tǒng)PMC(指數(shù)控系統(tǒng)內(nèi)置PLC)的邏輯程序來完成準(zhǔn)停速度控制和定位停止;交流伺服主軸本身即具有準(zhǔn)停功能,其自身的軸控PLC信號可直接連接至CNC系統(tǒng)的PMC,配合簡捷的PMC邏輯程序即可完成準(zhǔn)停定位控制,且后者的控制精度遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于前者。
本文基于主軸伺服驅(qū)動系統(tǒng)的原理分析,結(jié)合三菱SJPF系統(tǒng)交流主軸驅(qū)動系統(tǒng)在H400和V400立、臥式2臺加工中心上的應(yīng)用情況,探討如何利用現(xiàn)代智能化驅(qū)動系統(tǒng)的高穩(wěn)定度、高精度特點及方便的參數(shù)調(diào)整功能,通過合理的容量選擇、電路連接和相關(guān)參數(shù)調(diào)整,使主軸驅(qū)動系統(tǒng)滿足加工中心的工藝和精度要求。
1 交流伺服主軸驅(qū)動系統(tǒng)工作原理
交流伺服主軸驅(qū)動系統(tǒng)由主軸驅(qū)動單元、主軸電動機和檢測主軸速度與位置的旋轉(zhuǎn)編碼器3部分組成,主要完成閉環(huán)速度控制,但當(dāng)主軸準(zhǔn)停時則完成閉環(huán)位置控制。由于數(shù)控機床的主軸驅(qū)動功率較大,所以主軸電動機采用鼠籠式感應(yīng)電動機結(jié)構(gòu)形式,旋轉(zhuǎn)編碼器可以在主軸外安裝,也可以與主軸電動機做成一個整體,主軸驅(qū)動單元的閉環(huán)控制、矢量運算均由內(nèi)部的高速信號處理器及控制系統(tǒng)實現(xiàn),其原理框圖。圖中CNC系統(tǒng)向主軸驅(qū)動單元發(fā)出速度指令Uw#,驅(qū)動單元將該指令與旋轉(zhuǎn)編碼器測出的實際速度Uw相比較,經(jīng)數(shù)字化的速度調(diào)節(jié)器和磁鏈函數(shù)發(fā)生器運算,得到轉(zhuǎn)子當(dāng)前的希望力矩UT與希單磁鏈?zhǔn)噶縐2*。,再分別與實際力矩、磁鏈運算結(jié)果UT,U2相比較,且經(jīng)過力矩、磁鏈調(diào)節(jié)器運算得到等效直流電動機(兩相旋轉(zhuǎn)軸系)的轉(zhuǎn)矩電流分量Uitl*和勵磁電流分量Uiml*,再經(jīng)過反旋轉(zhuǎn)矢量變換進入兩相靜止軸系,最后經(jīng)2/3矢量變換進入三相靜止軸系,得到變頻裝置的三相定子電流希望值ia*,ib*,ic*,通過控制SPWM驅(qū)動器及IGBT變頻主回路使負(fù)載三相電流跟隨希望值,就可以完成主軸的速度閉環(huán)控制。
三菱主軸驅(qū)動單元采用電流型矢量控制方式,以高速數(shù)字信號處理器DSP為核心,以大規(guī)模專用集成電路、高速功率模塊作為實現(xiàn)電路,使驅(qū)動單元具有體積小、重量輕、運算速度高、位置控制定向時間短、易于高速準(zhǔn)停等諸多優(yōu)點。該驅(qū)動單元能接受數(shù)字速度給定,也能接受模擬速度給定,具備過流、過壓、過載、欠壓、過熱,過速等多項保護的監(jiān)控和診斷功能,具有通訊功能,準(zhǔn)停參數(shù)及運行參數(shù)設(shè)置既可以通過PC機預(yù)置也可以手動輸人,設(shè)計緊湊,使用方便。該主軸驅(qū)動器在準(zhǔn)停定位時,實際上并不接受CNC的速度命令,僅僅按照預(yù)設(shè)的準(zhǔn)停位置、準(zhǔn)停速度等參數(shù)完成閉環(huán)位置控制。
2 主軸驅(qū)動系統(tǒng)的容量選擇
以H400立式加工中心主軸驅(qū)動系統(tǒng)的容量選擇為例,說明主軸驅(qū)動系統(tǒng)容量的選擇過程。
2.1 選擇條件
1)初選三菱sj—PF系列交流主軸驅(qū)動系統(tǒng),主軸電機最高轉(zhuǎn)速為6000 r/min,主軸恒扭矩輸出的最大轉(zhuǎn)速為1 500 r/min。
2)切削參數(shù)(是大銑削力狀況),使用高速鋼端面銑刀銑削中碳鋼工件時,刀具直徑為125mm,最大銑削速度為40 m/min。
2.2計算主軸主傳動功率
1)主軸空載功率。H400型立式加工中心主軸前后支承軸頸的平均直徑為70 mm,按下式可計算出主軸空載功率,
2)主軸最大切削功率。當(dāng)主軸最大切削功率為最大銑削力產(chǎn)生時,主軸的切削負(fù)荷。用高速鋼端面銑刀銑削中碳鋼工件時,最大銑削力可用下式計算
由于數(shù)控機床的傳動鏈較短,主傳動總效率1取較高數(shù)值0.85,代人數(shù)值可得PE=2.39 kw。
作為整套伺服驅(qū)動系統(tǒng),三菱主軸驅(qū)動單元與主軸電動機容量已作過匹配,依據(jù)設(shè)計功率大于主傳動功率的原則,為H400型立式加工中心選擇的SJPF系列主軸電動機型號為SJPF5.5,驅(qū)動單元型號為MDSASPJA-55,容量為5.5 kW,對應(yīng)輸出功率為3.7 kw,額定速度為1500 r/min,2臺電動機均帶有內(nèi)藏式編碼器及冷卻風(fēng)扇。
3 主軸驅(qū)動系統(tǒng)與CNC連接電路
加工中心采用符合工業(yè)PC標(biāo)準(zhǔn)的INCONM40F型開放體系結(jié)構(gòu)數(shù)控系統(tǒng)作為主控制器,該數(shù)控系統(tǒng)通過1套交流伺服驅(qū)動系統(tǒng)完成加工中心的主軸運動控制,3套伺服進給驅(qū)動系統(tǒng)完成x,y,z 3個方向的進給聯(lián)動控制,叉通過2塊PLC擴展I/O板完成機床動作復(fù)雜邏輯控制(包括數(shù)控系統(tǒng)工作方式管理、手輪管理、刀庫自動換刀、雙工作臺交換、工作臺分度定位停止等),邏輯控制軟件使用c++語言開發(fā),由數(shù)控系統(tǒng)的80586CPu實現(xiàn)各子系統(tǒng)的協(xié)調(diào)管理。以INCONM40F數(shù)控系統(tǒng)為核心的加工中心電氣控制系統(tǒng)總體結(jié)構(gòu)。
主軸驅(qū)動系統(tǒng)的連接電路。MDSASPJA系列主軸驅(qū)動器上共有9個強電接線端子和3個信號電纜插座CN1,CN2,CN 3。9個強電接線端子分別為:AC 220 V三相電源進線R,S,T,交直交變頻主回路的直流側(cè)能耗制動電阻接線端子C,P,向主軸電機供電的變頻輸出動力線端子U,V,W及屏蔽線接線端子PE。信號電纜CN 3用于連接cNc系統(tǒng)及Pc機,其中sEl,sE2用來接受數(shù)控系統(tǒng)的模擬電壓指令(;10 v),SYA,SYA*,SYB,SYB*,SYC與SYC*是從主軸驅(qū)動單元送回cNc的當(dāng)前速度反饋信號線(6根分為一,B兩相各2根,零脈沖Z相2根),TX1、RX1,GND則分別為串行發(fā)送、接收信號線及地線,用于連接PC機的串行口,作主軸驅(qū)動單元的運行參數(shù)、準(zhǔn)停參數(shù)預(yù)設(shè)定及主軸狀態(tài)監(jiān)控,IE常運行時不必連接。CN 2是三菱公司提供的標(biāo)準(zhǔn)電纜,用來傳遞主軸編碼器對主軸驅(qū)動單元的速度/位置反饋信號。CN1電纜有40線之多,主要作為主軸的軸控PLC信號,被連接于數(shù)控系統(tǒng)PMC的I/O點,以完成CNC對主軸的狀態(tài)監(jiān)控及動作控制。CN1中有代表性的信號為:FA,F(xiàn)C,OSSEND,1NCw,1NCCW,INALM由主軸驅(qū)動器發(fā)向數(shù)控系統(tǒng)的PMc,傳遞主軸驅(qū)動器的當(dāng)前狀態(tài),即FA與FC接通表示主軸報警,OSSEND指示主軸準(zhǔn)停動作已經(jīng)到位,INcw,INcCW,INAI.M則指示主軸處于正轉(zhuǎn)、反轉(zhuǎn)還是報警中;REDAY,SRI,SRN,OSS,EMG則由數(shù)控系統(tǒng)的PMc發(fā)向主軸驅(qū)動器,傳遞cNc對主軸的控制命令,即REDAY為就緒信號,SRI為正轉(zhuǎn)命令,SRN為反轉(zhuǎn)命令,OSS為準(zhǔn)停命令,EMG為緊急停止命令。CNl電纜上還有2根線SM0與LM0,可分別與地線G間接入主軸速度表和負(fù)載表,用于數(shù)控機床的面板顯示。
4 主抽驅(qū)動系統(tǒng)的參數(shù)整定
三菱MDSASPJA系列主軸驅(qū)動單元從SP001SP384共有384個內(nèi)部參數(shù),這些參數(shù)需根據(jù)機械傳動情況、電路硬件連接及運行功能要求進行合理調(diào)整。實際調(diào)試時,有的參數(shù)使用初始默認(rèn)值,有的參數(shù)要與主軸系統(tǒng)的外部信號接線相配臺,還有的參數(shù)由主傳動結(jié)構(gòu)及性能要求確定。加工中心主軸調(diào)試中使用的典型參數(shù)示例如下。
SP001:準(zhǔn)停回路增益,使用默認(rèn)值。
SP004:準(zhǔn)停在位寬度,設(shè)置為1/18。
SP006:準(zhǔn)停減速率,使用默認(rèn)值。
SP007:準(zhǔn)停位置數(shù)值,如希望主軸定位停于x°位置,可對應(yīng)設(shè)置SP007x°/360°×4096
SP01 7:主軸電機最高速度,設(shè)定為6 000。
SP019:速度設(shè)定值的加/減速時間常數(shù),設(shè)定為30m8。
SP025:主軸側(cè)齒輪齒數(shù)。
SP029:電機側(cè)齒輪齒數(shù),SP029與SP025的比例應(yīng)按照主傳動實際傳動比設(shè)為1:2。
SP039,SP040,S0041:分別指定驅(qū)動單元容量、電機型號及能耗制動電阻型號。
SP098,SP099,SP100:分別為速度回路增益的P,I,D項。
SP129~SPl33:按要求范圍置數(shù),指定驅(qū)動單元接受外部輸入信號所使用的輸入線,如通過設(shè)置SPl291,可定義cNl的第19A引腳作為準(zhǔn)停命令OSS輸入端。
SP178,SP179:用于速度、負(fù)載表刻度調(diào)整。
SP141~SPl43:按要求范圍置數(shù),指定驅(qū)動單元狀態(tài)輸出所使用的輸出線。如通過設(shè)置SPl41=0,可定義CN1的第7A引腳作為準(zhǔn)停完成信號輸出端:通過設(shè)置S01 4211,可定義CN1的第7B引腳作為驅(qū)動單元就緒的狀態(tài)監(jiān)控輸出端。
還有些機器數(shù)需要按位設(shè)置,如sP097,該參數(shù)按2進制共有16位,從第。位到第F位,其中第1位與第。位的組合表示準(zhǔn)停旋轉(zhuǎn)方向,置01選擇正方向準(zhǔn)停;第3位置1表示準(zhǔn)停伺服期間主軸鎖定;第5位選擇編碼器檢測極性,置0;如其余位暫置為0,則SP097-0009H。
參數(shù)整定后的加工中心主軸速度實測曲線。圖4a為主軸加速穩(wěn)速(至1 000r/min)一減速過程的動態(tài)速度變化曲線,速度上升時間約為0.2 s,超調(diào)量小于0.25%;主軸從1000r/min的穩(wěn)定速度作定角度停止時的動態(tài)速度變化曲線,曲線中間的恒速段為位置回路控制速度,標(biāo)志著芏軸從速度控制模式變?yōu)槲恢每刂颇J剑鬏S在正常運行速度下從準(zhǔn)停命令發(fā)出至準(zhǔn)停定位完畢約需要0.5 s,過渡過程平穩(wěn)。主軸靜態(tài)性能為調(diào)速范圍達(dá)到3000:10,無靜差。實踐證明,參數(shù)的合理設(shè)定可以發(fā)揮系統(tǒng)的智能化調(diào)諧能力,實現(xiàn)主軸驅(qū)動單元、CNC系統(tǒng)與主軸電動機協(xié)調(diào)運行,使主傳動具有穩(wěn)定的靜態(tài)、動態(tài)性能。
5 結(jié)束語
我們在理論計算的指導(dǎo)下,為立式、臥式2臺加工中心選擇了主軸系統(tǒng)容量,完成了CNc主軸驅(qū)動系統(tǒng)之間的信號連接,并根據(jù)系統(tǒng)要求分別調(diào)整了2臺主軸驅(qū)動器的內(nèi)部參數(shù),加工中心運行情況證明:主軸系統(tǒng)容量設(shè)計合適、信號連接正確、參數(shù)配合適當(dāng),發(fā)揮出了三菱主軸驅(qū)動系統(tǒng)的智能化優(yōu)勢,整機達(dá)到了所預(yù)期的機械加工性能要求。
(審核編輯: 智匯張瑜)
分享